巴陵石化树脂部修改投料操作法“一箭双雕”
编辑:企联编辑来源:盖德化工网评论数:0发布时间:2017-03-03 10:45:25
2月下旬,巴陵石化环氧树脂事业部为双酚A投料斗“量身定做”的护栏安装就位。至此,双酚A投料操作法修改完毕,在全面优化安全生产运行的同时,还可节约生产成本,实现“一箭双雕”功效。
因双酚A粉尘为可燃性粉尘,在粉尘爆炸极限范围内,遇到火源或摩擦静电,容易发生闪爆。在固体环氧树脂生产中,双酚A投料属于危险操作。为提高双酚A投料的安全性,强化职业卫生管理,该事业部多次对投料操作进行完善。
此前,双酚A投料是在投料斗上方设置划袋锥,将袋装双酚A吊装至投料口,用划袋锥戳破物料袋,原料落入投料斗中。这种投料方法有缺陷,划破袋子时摩擦静电容易导致闪爆,且划破的袋子碎屑杂质与双酚A一同进入生产反应,容易导致设备卡死、管线堵塞,进而影响产品质量。
2月初,新操作法完成编制,通过审批后正式“上岗”。新投料操作法规定废除划破袋子的操作,改为手工解袋,既消除划破袋子时的静电,也避免产生物料带碎屑杂质进入反应系统。
据介绍,双酚A物料袋是双层包装袋,需分两次解袋。首先,投料操作人员将袋装双酚A吊装至投料斗上方,手工解开外层袋后撤离投料斗;然后在安全距离用特制的钩子解开双酚A内层袋,让双酚A缓慢流入投料斗中。
为保障投料操作人员的职业卫生安全,消除隐患,车间决定为双酚料斗制作护栏。新的投料操作法实行一个多星期,投料操作更加安全卫生。新安装的投料斗护栏也让员工更放心投料。